阳光能源有这样一个“80后”小伙子,他和他的技术团队对项目进行技术改造,从100台设备生产1200万片到45台设备生产1700万片,完成了看似不可能完成的任务。
行业形式逼迫:想生存,就得改变
光伏企业经历了多次起伏——暴利时代、金融危机、产能过剩、低价竞争……2014年以来,随着技术进步、上游产能扩张及下游需求增速放缓的到来,使得切片产能扩张和价格下滑不可避免。
在这样的背景下,新技术金刚线切割技术涌入国内市场,它的速度是普通砂浆切的几倍,因此单位产量的折旧、人员和能源成本将降低至少一半;金刚石线切割硅片有厚度均匀性好、硅片表面损耗小、硅片碎片率低、薄片切割、环保(避免砂浆切污染)等优势,国内众多切片企业因此纷纷转型。阳光能源作为一个有着120多台传统砂浆切片设备的公司,不论是在成本、产能和客户要求上都与行业水平越拉越大,面临着“干还不如不干”的窘境。
有人提议进行设备改造,也有人说设备改造就改不回来,失败了损失会更大。大家众说纷纭、不知所措。
2014年底,在资金不足、金刚切技术不成熟的背景下,35岁的赵亮作为阳光能源晶体公司技术部部长首先站了出来:“要敢想,才能做!”
一台金刚线切割设备当时至少要300多万,一换就是几十台,这对公司资金压力可不小。“不能换设备我们就自己改,没有技术支持我们就学着仿,与其坐着等死不如放手一搏!”赵亮如今回忆起来,态度依然坚定。他带领着技术团队多次与行业内金刚切设备厂家和改造厂家沟通,经过数次论证认为可行,最终开始金刚切转型的第一步。
“摸着石头过河”——2015年,转型开始了!
“我们现有的机器跟真正的金刚切差距太大了,根本不是一回事!从设备到原理,完全不一样,把你能走的路都堵死了!咋改?”设计团队的队员们面对着老式的切割设备,一个个都提不起劲儿来,抱怨声不绝于耳。
“我也知道难,但是我觉得还是能解决的。不能换机器,那就部分改造,一点点来,碰到什么问题解决什么问题!”赵亮带领技术人员加班加点,就为了找出金刚切与砂浆切的区别,一步步地开始制定改造方案。
最根本的切割方式发生了改变,切割也由油性变为水性。设备的导电性成为了转型的第一道门槛,原有的接地报警器在使用水切时频繁出现误报警、报警失灵的情况。团队一筹莫展,赵亮也犯了难,“不行!高低得找出解决问题的方法!”赵亮干脆吃住在了公司。
“挡在我们面前的不是水的导电性强,而是我们对电路导电性的知识缺乏。”赵亮发现了问题所在,带领大家主动联系设备厂家对设备接地报警的电路结构进行研究。一次不行两次,两次不行三次,不知道经历了多少实验,最终解决了水性溶液报警的灵敏度问题。
电路问题解决了。热交换时,产生的硅粉又堵在了蜂窝状的导管内壁上,无法拆卸,也不易清洁。“那咱就自己造一个冷却系统!”这个大胆的想法让技术人员不禁替他捏了把汗,“从来没有人这么做!”技术员小姜感叹道。多次实验后,他们选定了由盘管取代热交换,实现了金刚切温度控制的稳定性。切割液喷不到位?改喷嘴!用赵亮的话说,“哪儿不合适就改哪儿,只要能改,我们就改,改不了的,我们卸下来,外置!”
半年时间,赵亮带领技术团队成功地将62台PV800改造成功,树脂线切割产量提高了50%!晶体公司也正式宣布走进金刚切时代。
改革继续中,“我们一直在路上”
光伏行业的发展可谓是日进千里,竞争激烈。PV800金刚切技术得以实现并不代表任务宣告结束,“既然要做,我们就要做到最好。”赵亮说,这是他一直追求的。
2016年,他带领技术团队对硅片切割方式进行革新,对阳光能源的21台442D和1台PV800设备进行金刚线改造,对缩小轴间距、减小导轮直径、提升设备转速、更改排线机构和喷嘴优化等项目进行研发并取得成功。切割效率的提升,电镀金刚石线切割方式要比树脂金刚线切割方式效率至少提升200%;损伤层低,增加了硅片韧性,刻蚀后表面均匀,有利于提高电池的转换效率,有利于硅片薄片化,提高单位公斤硅料出品数和硅耗的降低。
“可以说,这项改造项目是全国范围内同行业中改造最成功的案例,不仅提高了日本NTC多线切割设备的生产能力,同时也节省大量购买专用机的费用,在光伏行业洗牌期,保障了公司的现金流运转,降低成本,提高利润,增强公司在行业内的竞争能力。”公司总经理谭鑫这样评价此项改造。
“其实,我们现在还在改,我们觉得还可以更好!”赵亮告诉记者:“因为我们,一直在路上!”