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2017年“金牌师徒”提名奖 安清林与陈磊 锦州阳光能源有限公司
上传时间:2017年12月22日 14:17:23 访问数量:5592
 
 
    安清林1978年从部队复员到锦州塑料厂当一名钳工。从事维修工作几十年积累了许多设备维修保养的经验和技能, 2011年5月加入锦州阳光能源集团晶体公司。
    公司设备种类较多,维修工作繁重,为培养更多人才,公司决定在维修队伍中开展一帮一活动,由技能较高的维修师教授善于学习、肯于钻研的年青工人,发挥优秀技工的技术优势,做好“传、帮、带”。安清林和陈磊在2015年8月建立了师徒关系,并严格执行公司的考核目标,从维修任务较重的真空泵、开断机等设备着手学习,两年内陈磊完全掌握维修设备的技能,独立管理辖区内设备的维护和维修工作。
    陈磊是一名年青工人,大专文化,学习机械专业,有上进心,能吃苦,悟性快,尊敬师长。刚到公司因维修经验少,学到的知识难以在工作中运用,师傅安清林一切从基础教起,过去钳工讲的是錾、锉、刮、研,现在与以前大为不同,许多操作都被机械工具所代替,安清林倾尽全力教会他如何正确使用好各种机械工具,如何从声音和震动当中判断机械所发出的故障和问题,就连松紧螺丝都要有正确的方法。设备出现故障,安清林引导陈磊独立思考设备为何出现问题、如何解决问题,师徒二人探讨分析,在实践中提升技术水平和维修能力。不到半年时间,陈磊的基本功和技术水平就有质的飞跃,设备故障率明显降低,已能独立判断一些设备所出现的常见故障,维修真空泵和开断机等设备,受到了领导和同事们的表扬与赞赏。
    阳光能源生产高精度太阳能单晶硅电池组件,晶体公司的第一道工序是生产单晶硅棒。在生产中,真空泵在生产工艺中起着至关重要的作用,真空度要求非常高,泵的极限抽率在3Pa以内,而公司所用的真空泵是仿神工牌生产的120B型,质量不够好,做工不精细,使用不到3年就已有10多台泵因泵体磨损严重,因抽力不足而被迫停止使用,备用泵的逐渐减少,需要购置新泵,这对于公司要来说是一笔不小的费用。由于扩充市场、产能增加、行业危机、资金短缺,购置新泵会给公司带来压力。怎么办?能不能通过设备改造来减少泵体的磨损,弥补泵体磨损严重影响抽力这一难题。师徒二人共同研究真空泵的结构、工作原理,逐步发现,大隔板的晃动、小隔板的转动是造成泵体磨损的重要因素(正常小隔板在泵体中是静止不动的)。如能使大隔板不再晃动、小隔板不再转动,就能保质真空泵的抽力不受影响,可延长真空泵的使用寿命和维修周期,为此安清林自制工具,将大隔板的定位销加深加大(因大隔板的定位销在设备运转一定时期后就产生了松动,而使销孔和销子都有了不同程度的磨损,使大隔板产生了晃动),使大隔板不再晃动。
    厂家的小隔板由于密封圈强度低、泵体两腔压力不同,小隔板往往被吸附到大阀枕上随之转动,时间长了,给泵体就会磨出两道深沟,小隔板也会磨损。通过反复试验,研制出组合小隔板密封圈,由原来的Φ130*3.1mm改为T形,上宽8mm,下宽6mm,厚5mm,Φ130密封圈由外套式,改为内压式,增加了密封圈的强度和牢固性,安装后,密封效果加强,抽力明显改善,过去停用的真空泵也恢复了原来的抽力,继续为生产所用。
    师徒二人认真工作,钻研创新,对泵体其他部位进行不同程度改造:泵轴易磨损处增加热处理,轴套材质改为40CU,并双面使用;轴承由6312改为NJ312,增加了轴承的耐磨性和使用寿命;轴承压盖油封由原来的2套改为3套,增加了轴头的密封强度;压盖油封润滑由外润滑改成了内润滑,减少了故障点。
通过泵体大大小小7处的改造,真空泵的状态焕然一新,抽力明显改善。维修周期从几月延长到几年,人员由5-6减少至2人,极大地节省了成本费用。
    开断机是公司生产的第二道工序,开断机状态的好与坏,影响着单晶棒的质量和产量,一根拉制好的单晶棒,开断机设备频繁出现故障,会损伤晶棒,导致产量下降。面对这一难题,安清林和陈磊师徒两人夜以继日,反复试验,9台开断机,除一台威锋开断机外,其余8台都是旧设备,经常出故障,调试起来非常吃劲,无法提高切割速度,公司200台单晶炉,单晶的产量一天比一天高,给开断生产带来巨大的压力,对现有的开断机进行设备改造,将切割速度提高,增加产能是迫在眉睫的事。在师徒二人共同研究下,发现影响切割速度的主要原因,一是锯条导向器的导向块过小,导向面积小,锯条夹不稳,切割速度快,使锯条易变形,影响切割质量;二是厂家的夹具夹角小,开口在150mm,调整不方便,造成切割速度慢。
    通过先后改造导向器,使导向块由原来的Φ22mm改为Φ30mm,导向面积增加近一倍,导向更平稳;以前切割速度只能在20-30mm/分,现在80mm/分,锯条也不变形;夹具夹爪开口由150mm改为170mm,夹起单晶棒更稳;夹具调整螺孔由圆孔改为长孔,方便夹具的左右调整和开断员工的操作,开出的单晶棒既平又好,基本杜绝了马蹄形和平行四边形,增加单晶的产量;单晶段的标准由原来截断面不平整度的3mm改为了2mm。速度的提高,产量的提升, 13名开断员工完成过去24人无法完成的产量。
    两年来,师徒二人共同努力,对公司的真空泵和开断机进行技术改造,增加了真空泵和开断机的使用性能,减少了设备的维修率,延长了设备的使用寿命,每年预计可为公司节省近百万元人民币,为公司的发展创新做出重要的贡献。作为维修队伍中的骨干,他们在各自的岗位上完成为公司增产增效的维修任务。安清林先后被公司评为2015年度的优秀岗位标兵和2016年度的十佳员工,师徒二人更多次受到各级领导的嘉奖和表扬,真正实现了师徒二人双丰收。